创新,让我们走得更远 |
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14年来,罗刚的工作始终和技术创新密不可分,他从轰轰作响的车间里走出了一条创新之路。江东船厂繁忙的生产线上,有很多地方凝结着这位技术工人的智慧和心血。 1999年,为了开拓更广阔的市场,江东船厂进行了一场技术革新。这一年,罗刚进厂6年,担任成型一组的组长,负责货运船舶的球鼻艏的改造。以往的球鼻艏往往采用多块钢板焊接而成,大量的焊接既浪费了人力和钢材料,过多的焊缝又带来质量隐患,同时也影响美观。 “准备突破这项技术的时候,我的压力很大,但是我们挺过来了。”罗刚带领一批技术能手,夜以继日的研究。他舍不得使用过多的材料进行反复试验,只能不断的在图纸上修改方案,通过查阅资料和以往的经验进行判断。最终,他花费了两个月的时间,使用长6米、宽1.8米、厚20毫米的大面积钢板焊接,达到130平米的球鼻艏仅仅使用了13块钢板,使制造球鼻艏的焊接钢板数比当时众多船厂减少了一半。“革新的目的,不仅是产生效益,更是为了节能减排。”这项技术的改进,提高了球鼻艏的质量和美观,并且减少了材料的使用和浪费,减少了工人的工作量,极大的提高了工作效率。 在制造1100TEU集装箱时,F1和F11艏柱是150毫米直径的圆钢。罗刚通过采用火工弯制,巧妙的解决了使圆钢弯曲成“C”型的技术难题,使球鼻艏更加坚固和美观。以往船舶的上层船舱舱壁制造时受热变形。船厂不得不花费大量的人力来校正舱壁的外形,工作量大,耗时长。罗刚采用高压变形挤压技术使钢板变形波浪型,这样制造出来的上层船舱舱壁可以达到不变形的目的,并且使制造舱壁的时间节约了将近一半。 “多年来,我通过努力,解决了一些技术上的难题,受到了很多人的欢迎。这是对我最大的鼓励。”在罗刚看来,技术创新不是停留在口头上的事情,而是要靠大量的知识积累和频繁的实践验证,这需要付出很多的汗水和努力。 罗刚先后参与220英尺甲板驳、29米海拖、2000KW推轮、4400T散货船等构件预制和上建的水火校正,并参与组织了3500T成品油轮球鼻艏分段的建设和该船槽形舱壁的压制成型工作,屡屡有突出贡献。罗刚还注重培养小组成员的创新意识,带领全组人员共同进步。他带领班组成员完成了1100TEU的前桅和艏侧推等大型舾装件的成型预制工作。他带领的小组连续6年获得厂“学习型红旗班组”称号,他个人连续7年获得厂“先进个人”,两次被评为厂“十大标兵”。
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| 责任编辑: 整理时间:2007-7-10 17:15:59 |
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